Archive for March, 2012

Nase, nicht-Nase

Tuesday, March 27th, 2012

Heute ging ich relativ spät zum fliegen: eine Stunde vor Sonnenuntergang.
Nach langer Zeit mal wieder 2 Flüge incl. 2 Autorotationen mit dem Blade400.

Mit dem Quadcopter hatte ich heute keine Probleme beim Sinkflug.

Neuer Quadcopter-Trick: “Nase, nicht-Nase” – Aus dem Nasenschweben heraus einen halben Flip über Roll, danach einen halben Flip über Nick. Ergebnis: Heckschweben.
Variante 1: die gleiche Figur aus den Seitenschweben heraus – Ergebnis: Seitenschweben in die andere Richtung.
Variante 2: erst den halben Flip über Nick und dann über Roll.

Video von Sonntag:

3 neue Videos!

Sunday, March 18th, 2012

Samstag:
stark bewölkt, vereinzelte Regentropfen. Das erste Mal Quadcopter Flips & Loopings im Garten. Mit dem mcpx nur ein Flug: Blattlagerwelle ist sehr krumm. 4 x 450er Klon/BeastX am Feld. 1 x den Protos mini eines Freundes geflogen. Fliegt sich phantastisch gut. Liegt es an dem Heli oder den hochwertigen Komponenten, die er verbauat hat (YGE Regler, MKS Servos, AC3X) – Vermutlich beides. Ich sollte auch mal wieder meine FBL-Spinblades fliegen und vielleicht auch mal Align 3G-Blätter probieren.

Sonntag:
stark bewölkt, vereinzelte Regentropfen. 9x mcpx im Garten: Rückenkreise, Rückenflug-Achten, inverted Funnel, Flips aus dem Nasenschweben.

und hier 3 neue Quadcopter-Videos:

endlich Sonne

Wednesday, March 14th, 2012

Endlich Sonne … noch nicht viel aber schon genug für die ersten 2 Flüge im T-Shirt in diesem Jahr. Es war auch das erste Mal am Erdbeerfeld in diesem Jahr. Hiermit ist meine persönliche Saison 2012 offiziell eröffnet! 🙂 Es war sehr sehr schön.

5 x Quadcopter: neue Tricks: mehrfach-Flips, um-die-Ecke Flips, z.B. halber Flip nach rechts und dann halber Flip nach vorne.

4 x 450er Klon/BeastX: möglichst nicht wegdriften bei Flips in alle Richtungen, das erste Mal Tick-Tock mit den Kufen zu mir. Rollen, 2-Zeiten Rollen und große Loopings. Piroflips mit weniger collective Pitch.

7x mcpx: Rückenflug-Kreise und -Achten in alle Richtungen, vorwärts und rückwärts. Rollen, ganze und halbe Flips mit weniger collective Pitch.

arduino: SD-card success!

Tuesday, March 13th, 2012

Mein erstes Projekt, welches komplett mit 3,3V läuft. Ich habe keinen 3,3V Festspannungsregler auf Lager aber einen DC-DC Wandler den ich auf 3,30V einstellen konnte. Ein Atmega328 läuft mit 16MHz Quarz, daran angeschossen mein USB-serial Kabel und mein DIY micro-SD card slot: Ein handelsüblicher microSD nach SD Adapter steckt in einem alten ISA Steckplatz-Sockel. Vermutlich kann ich die 6 Kabel auch direkt an den Adapter anlöten und somit viel Platz sparen.
Die Brücke für GND von Pin 3 auf 6 ist übrigens in dem Adapter schon eingebaut.
In den Beispiel-Sketches “DumpFile” und “ReadWrite” musste ich jeweils
den ChipSelect Ausgang bei SD.begin() von 4 auf 10 ändern.

Binary sketch size: 11698 bytes (of a 30720 byte maximum)

Pinbelegung (ohne Gewähr)

micro-SD card
-------------
1 n.c.
2 CS
3 DI
4 +3,3V
5 CLK
6 GND
7 DO
8 n.c.

SD card
-------
9 n.c.
1 CS
2 DI
3 GND
4 +3,3V
5 CLK
6 GND
7 DO
8 n.c.

SD-Card    Arduino (Atmega)
---------------------------
+3,3V      +3,3V
GND        GND  
CLK        Digital 13, SCK (PB5)
DO         Digital 12, MISO (PB4)
DI         Digital 11, MOSI (PB3)
CS         Digital 10,      (PB2)

http://www.dharmanitech.com/2009/01/sd-card-interfacing-with-atmega8-fat32.html

http://www.frank-zhao.com/cache/fat_sd.php

http://www.avrprojects.info/avr-interfacing/reading-and-writing-sd-card-using-atmega16/

http://elasticsheep.com/2010/01/reading-an-sd-card-with-an-atmega168/

atmega with SD card

Bastelwetter

Sunday, March 11th, 2012

EasyGlider entstaubt, das Heck repariert (mit Carbonstäben verstärkt), Vorne mehr Platz für 3S2200 Akku geschaffen und FPV-Cam in die Haube eingebaut. Was noch fehlt: 5.8GHz Video-Sender, Antenne, Pylon für Motor.

Zagi Nurflügler(4/2010) restauriert: kleinerer Motor (CF 2805), neuer Motorträger aus Holz (10 gramm) denn die Klebstellen am GFK Motorträger haben nie gehalten. Motor sitzt jetzt etwas weiter vorne (Schwerpunkt!) Akku und Regler auch kleiner & leichter, 2S800 statt bisher 3s800.
Abfluggewicht: 287g – vermutlich hecklastig! Gewicht mit HD-Kamera: 303g – Schwerpunkt dann hoffentlich o.k. 33g leichter als vorher. Testflug morgen.

Lipo-Alarm für MultiWiiCopter

Wednesday, March 7th, 2012

Damit ich die Lipo-Spannungs-Überwachungsfunktion der Software nutzen kann, habe ich aus 2 Stück 68kOhm Widerständen einen symmetrischen Spannungsteiler an + und – (GND) vom Akku angeschlossen. Bei 2S Akkus entspricht die gemessene Spannung (Arduino Eingang A3) in etwa der Spannung einer Zelle, also zwischen 3,0 und 4,2V. Am Ausgang D8 habe ich eine LED mit 150 Ohm Vorwiderstand nach GND angeschlossen.

Nun musste ich etwas rechnen und mit einem leeren & vollen Akku ausprobieren.
Hier das Ergebnis für config.h:


// vbat = [0;1023]*16/VBATSCALE
#define VBAT // comment this line to suppress the vbat code
//#define VBATSCALE 131 // change this value if readed Battery voltage is different than real voltage
#define VBATSCALE 333
#define VBATLEVEL1_3S 33 // 3,3V
#define VBATLEVEL2_3S 31 // 3,1V
#define VBATLEVEL3_3S 33 // 3,0V
#define NO_VBAT 16 // Avoid beeping without any battery

In der GUI wird nun korrekt die Hälfte der AKkuspannung und somit die durchschnittliche Zellenspannung angezeigt. Die LED fängt bei Spannungen unter 3,3V an zu blinken (z.B. pitch pumping) und geht auch wieder aus, wenn der Akku weniger belastet wird (z.B. schweben, Landung). Mit sinkender Akkuspannung blinkt die LED immer schneller und heller.

Barometer & Magnetometer Sensoren sind schon bestellt. Zum fliegen absolut nicht nötig, aber ich habe Lust damit zu experimentieren.

devede, dual-boot

Wednesday, March 7th, 2012

2 Herausforderungen haben wir heute auf dem Linux-Treffen erfolgreich gemeistert:

1.) Eine Video-DVD mit Menu erstellen.
Zunächst haben wir bombono-dvd probiert. Das ist leider bei 2 Versuchen auf 2 verschiedene Arten abgestürzt. Also weiter zum nächsten Programm in der Liste vom ubuntuusers wiki: devede
Das klappte sofort. Wie haben mit devede eine iso-Datei erzeugt und diese dann mit k3b auf eine DVD gebrannt. vlc und auch mein DVD Player zeigen das funktionierende DVD Menü (mit Hintergrundbild und Hintergrund-Musik)

2.) Dual Boot Windows7 und Debian
Die Festplatte eines Notebooks war komplett mit Windows und NTFS Partitionen verseucht. Der grafische Installer von Debian bietet die Möglichkeit, Windows partitionen zu verkleinern. Das haben wir gemacht. Anschließend installiert debian, aber am Ende mislingt es den Bootmanager zu installieren. 2 x probiert,
2 x das gleiche Ergebnis. Ohne Bootmanger kann jetzt gar nichts mehr von der Festplatte gebootet werden. Ich wollte grub-install benutzen, wie ich es schon oft mit Knoppix gemacht habe, aber es war nicht auf dem Debian Live-Stick enthalten. Dann haben wir den klassischen Debian Installer im Testmodus probiert – der hatte keine Probleme mit grub. Installation erfolgreich abgeschlossen. Per grub kann man nun Windows 🙁 oder Debian 🙂 booten.

Videos von meinem Quadcopter II

Monday, March 5th, 2012

Quadcopter II ist fertig

Friday, March 2nd, 2012

Aufgrund der stabileren Bauweise ist er nun 30g bzw. 10% schwerer als der erste. Der Rahmen hat sich schon bewährt. Nur die 2 vorderen Füße aus EPP brechen noch manchmal. Gestern flog ich Flips in alle Richtungen. Ich hab’ jetzt die Software Version 1.9 drauf. Die Regelung schwingt momentan noch mit ca. 10Hz, nicht konstant manchmal schneller, manchmal langsamer und manchmal auch gar nicht. Das nervt jedenfalls, verwackelt die Videos und raubt bestimmt auch Motorleistung, daher werde ich demnächst versuchen bessere PID Werte zu finden.

Mit dem 450er/BeastX flog ich Figuren extra langsam, so hat man genug Zeit zu korrigieren. Das klappte ganz gut. Ich bin immer wieder begeistert von der Pirouetten-Optimierung: Das funktioniert super. Der Heli bleibt (fast immer) auf der Stelle – egal ob Normal- oder Rückenlage.

Heute kamen frische Akkus für den mcpx. Frische Akkus – jedesmal ein Grund zur Freude 😉
Mit dem mcpx habe ich im Garten Rückenkreise (rechts,links,vorwärts,rückwärts) und Rücken-Pirouetten geübt. Einmal heftig frontal eingeschlagen – Dabei wurde ein Loch in die Haube gerissen, aber die 4 Haubenhalter sind noch o.k.
Am Ende hatte ich einen Crash ins Gras, der gar nicht so schlimm aussah, aber trotzdem ist eins der Stäbchen(“Knochen”/ Rotor Head Linkage) gebrochen. Davon habe ich jetzt noch 8 auf Lager.