{"id":1509,"date":"2013-05-15T11:55:27","date_gmt":"2013-05-15T09:55:27","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.cipworx.org\/laserman\/?p=1509"},"modified":"2013-05-15T11:55:27","modified_gmt":"2013-05-15T09:55:27","slug":"quadcopter-2-out-of-range-her-mit-den-abenteuern","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.cipworx.org\/laserman\/2013\/05\/15\/quadcopter-2-out-of-range-her-mit-den-abenteuern\/","title":{"rendered":"Quadcopter 2: out of range (Her mit den Abenteuern)"},"content":{"rendered":"<p>Weil ich bei den Spektrum\/Orange Empf\u00e4ngern das Failsafe nicht abschalten kann und bei der Naze32\/Baseflight Firmware der Teil des Failsafes, den ich ben\u00f6tige noch nicht implementiert ist, habe ich mal das Empf\u00e4nger-Failsafe auf 40% Tthottle gestellt um den Sturz bei einem Singalverlust abzubremsen &#8211; in der Theorie. In der Praxis hat sich das dann als nicht hilfreich erwiesen, weil ich nie im Level Mode fliege, ist der Copter bei Signalverlust seitlich abgekippt und mit recht hoher Geschwindigkeit (40% throttle) schr\u00e4g eingeschlagen. Wie kam es dazu ? F\u00fcr einen FPV Ausflug hatte ich mir ein Tal mit viel Wiese und vereinzelten B\u00e4umen ausgesucht. Dort verlor ich beim zweiten Flug die Orientierung, fand meinen Startpunkt nicht mehr und flog in die falsche Richtung, verlor dann sehr pl\u00f6tzlich das Video-Signal und fast gleichzeitig auch die RC-Verbindung. Die Entfernung war nur 240m aber es waren viele B\u00e4ume zwischen mir und dem Copter. Mein Spotter konnte mir die ungef\u00e4hre Richtung sagen und dank Beeper habe ich den Copter nach 10 Minuten gefunden. Ein Arm war 45\u00b0 nach oben gebogen, der Rest sieht gut aus. <\/p>\n<p>Wunschliste f\u00fcr zuk\u00fcnftige FPV Fl\u00fcge:<br \/>\n* ein Beeper, der lauter ist<br \/>\n* Beeper f\u00fcr Easystar<br \/>\n* OSD mit GPS<br \/>\n* PVR f\u00fcr Videoaufzeichung an der Bodenstation (last known Position)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Weil ich bei den Spektrum\/Orange Empf\u00e4ngern das Failsafe nicht abschalten kann und bei der Naze32\/Baseflight Firmware der Teil des Failsafes, den ich ben\u00f6tige noch nicht implementiert ist, habe ich mal das Empf\u00e4nger-Failsafe auf 40% Tthottle gestellt um den Sturz bei einem Singalverlust abzubremsen &#8211; in der Theorie. In der Praxis hat sich das dann als [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,13],"tags":[],"class_list":["post-1509","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-electronics","category-fly"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.cipworx.org\/laserman\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1509","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.cipworx.org\/laserman\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.cipworx.org\/laserman\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.cipworx.org\/laserman\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.cipworx.org\/laserman\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1509"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blog.cipworx.org\/laserman\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1509\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1510,"href":"https:\/\/blog.cipworx.org\/laserman\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1509\/revisions\/1510"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.cipworx.org\/laserman\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1509"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.cipworx.org\/laserman\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1509"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.cipworx.org\/laserman\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1509"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}