Archive for June, 2012

pilot’s diary

Saturday, June 23rd, 2012

Beim T-Rex250 und Blade400 das Heck ausgetauscht. Beim 250er hat’s geholfen, beim Blade nicht: bei höheren Drehzahlen vibirierts leider immer noch. Der 250er wobbelt manchmal um Roll wie ein mcpx: Kopfdämpfung ? Servozittern ? Ich weiss nicht wo ich passende Dämpfungsgummis für den 250er Tarot FBL Kopf bekomme.

3 x FPV mit dem Quadcopter im Garten. Wohnzimmer-TV benutzt. Ohne Wind klappts schon gut. Erster Quadcopter Nachtflug war auch sehr schön. Ich hab jetzt Level-Mode auf Aux1 und Ortungspiepser auf Aux2. Nach einiger Zeit fing er von alleine an zu piepsen und höhrte auch ein paar Sekunden nach der Landung wieder auf, obwohl ich momentan keinen Spannungsteiler angeschlossen habe ?!

pilot’s diary

Tuesday, June 19th, 2012

Wetter: +30°C, fast windstill.
mProtos: 8m30s Flugzeit mit einem 3S2200mAh Akku: ca. 5 Minuten low RPM, restliche Zeit: mild 3D.
Scorpion Motor wird schon recht heiß, kann man gerade noch anfassen. Bin gespannt ob der mit 4S spürbar kühler ist. Align Regler bleibt kühl.

Das helle, sonnige Wetter sorgt dafür, dass ich den Heli richtig gut sehen und die Lage genau erkennen kann.

First Person View

Wednesday, June 13th, 2012

Gestern bin ich das erste mal mit meinem Quadcopter FPV geflogen. 5,8GHz, Logilink USB Videograbber, Laptop. Besonders die Höhe zu halten war schwierig. Auch ist es schwer zu erkennen in welche Richtung man driftet, wenn man am Boden gerade mal keine Referenzpunkt hat. Einmal bin ich seitwärts in eine kleine Tanne geflogen – keine Ahnung wie es dazu kam. Einmal unbeabsichtigt zu tief ins Kornfeld eingetaucht und schließlich aus ca. 6m wegen schwachem/leeren Akku ins Feld gefallen. Kein Schaden, aber der Copter war nun sehr nass, weil es vorher lange geregnet hatte.

Heute waren die Bedingungen besser. Es war nahezu windstill. Ich flog diesmal schon viel ruhiger und entspannter.

Erster Flug:
Zunächst wieder den Feldweg entlang, 180° Drehung, dann am kleineren Windrad aufgestiegen, etwas über Narbenhöhe, dann ein zügiger und kontrollierter Abstieg. Danach noch kurz den Acro-Modus probiert und dann normal gelandet.

Zweiter Flug:
120m weit den Feldweg entlang geflogen, 90° Drehung und dann mit ca. 20m Abstand am großen Windrad aufgestiegen, auch diesmal wieder über Narbenhöhe. Mein Co-Pilot sah nur noch einen kleinen Punkt am Himmel 🙂
Auch diesmal hat der senkrechte Sinkflug gut geklappt und ich flog dem Feldweg folgend wieder zurück zum Startplatz und landete auch per FPV mit Einweisungen von meinem Copilot.

Das war ein super-schönes Erlebnis. In etwa zu vergleichen mit dem ersten Looping oder der ersten Rolle damals mit dem Blade400. Auf dem Heimweg hatte ich ein fettes Grinsen im Gesicht welches immer noch anhält 🙂

pilot’s diary

Friday, June 8th, 2012

Am mProtos habe ich die Carbon-Heckblätter gegen kleinere aus Kunststoff (vom HK450) getauscht – Er ist jetzt noch leiser. 🙂
Regler wurde auch getauscht: Turnigy Sentry 40A (49g) ‘raus, Align 60A (68g) ‘rein. Der Sentry ist sehr gut und ist immer kühl geblieben. Der Align bleibt auch kühl, hat einen schöneren Sanftanlauf und bietet den Servos bis zu 6V statt 5V beim Sentry. Mit dem 60A Regler kann ich in Zukunft auch mal größere Ritzel und höhere Drehzahlen probieren.
STUNT-Kurve momentan: 90 70 90
Flugzeit gemischt NORM/STUNT: bis zu 9 Minuten! (3S 2200mAh, 14er Ritzel)
Aktuelles Abfluggewicht: 910g 🙁

Der Quadcopter hat jetzt eine abnehmbare Nachtflug-Beleuchtung: 4 blaue LEDs mittig oben, welche die 4 Propeller anstrahlen.

pilot’s diary

Friday, June 1st, 2012

mProtos: Inzwischen schon 5 x mit den 350mm Blättern geflogen. Gar nicht so übel.

mcpx: 3 neue Servos bestellt €44.- 🙁

MultiWiicopter: Propeller mit Nagelschere auf 7″ gekürzt und ein paar mal mit 3S 800mAh geflogen. Mit einem guten Akku war’s toll, mit einem älteren nicht so toll – Da hat er sogar in der Luft abgeschaltet. 2 Flüge – 2 Propeller gebrochen. Vielleicht brechen die jetzt schneller weil sie schneller drehen und der Copter etwas schwerer ist. Der Rasen war auch viel zu kurz gemäht.
2S800 geht auch mit 7″ noch gut, 3S2200 ist definitiv zu schwer. 2S1800 ist vermutlich ideal: Gewicht ist o.k. und die Spannung bricht nicht so stark ein wie bei den kleineren Zellen.

Und hier noch ein paar frische Videos vom mProtos: